龍鋼棒材車間的軋機和導衛(wèi)軸承原采用甘油潤滑,由于工作環(huán)境惡劣,溫度高,且受冷卻水和氧化鐵皮的影響,在密封磨損和軋機軸承座內(nèi)無正壓的情況下,引起軸承座潤滑脂變質(zhì),由于軸承得不到良好潤滑而燒損,影響了生產(chǎn)的進行。
為改變軸承使用壽命短這一被動局面,鋼廠采用了軋機油氣潤滑系統(tǒng),軋機和導衛(wèi)軸承均得到了可靠的潤滑,軸承的使用壽命明顯延長,熱停工時間減少,成本明顯降低。
在油氣潤滑系統(tǒng)中進入軸承內(nèi)部的壓縮空氣的作用,既使?jié)櫥课坏玫搅死鋮s,延長了軸承的使用壽命。此外軸承內(nèi)還保持著一定的正壓,使外界的臟物和水不能侵入,起到了良好的密封作用。
對棒材生產(chǎn)線的軋機進行油氣改造,能夠極大地節(jié)省潤滑劑的消耗,改善生產(chǎn)環(huán)境,為企業(yè)贏得更多的經(jīng)濟效益!