一 膠球自動清洗裝置控制系統(tǒng)軟、硬件設計及調試
電廠凝汽器膠球清洗的PLC控制,其工作狀態(tài)可分為反洗態(tài)、清洗態(tài)、收球態(tài)及故障?刂葡到y(tǒng)出現(xiàn)故障(主要是執(zhí)行機構)應立即采取必要的保護措施同時故障指示燈亮,待運行人員進行必要的維護后,消除設備故障,重新投入運行。
根據(jù)電廠運行需要,本設計具有手動、手控和程控三種方式。手控是對熱力系統(tǒng)進行由反洗(或清洗)狀態(tài)開始“反洗→清洗→一次收球→暫停→二次收球→反洗”的程序控制過程,啟動手控只進行一次循環(huán),最后回到反洗狀態(tài)。而根據(jù)現(xiàn)場情況可選擇程控運行方式,啟動按鈕后控制系統(tǒng)進行周而復始的循環(huán)。手動方式主要用于調試維修階段。各種運行方式的相互切換都可以在反洗或清洗狀態(tài)下進行。反洗、清洗及收球時間可根據(jù)運行人員要求通過編程器設定。
系統(tǒng)在程控或手控運行方式且處于清洗過程時,若出現(xiàn)收球網(wǎng)前后差壓越限,系統(tǒng)自動轉入收球狀態(tài),進行反洗,這樣可以清除附在收球網(wǎng)上的污物,保護收球網(wǎng)。
控制框圖如圖2所示。圖中位置反饋信號到達時間是根據(jù)設備動作時間確定的,具體根據(jù)執(zhí)行機構結合現(xiàn)場情況進行設定,如開關網(wǎng)計時器設定為90s。
收球率作為衡量電廠凝汽器膠球清洗PLC控制的一項重要指標,是設計時必須考慮的問題。導致收球率低的原因主要有:a循環(huán)水中雜物多,這可以通過改善一、二次濾網(wǎng)來解決;b設備缺陷,如膠球經(jīng)過的地方有死角、盲孔、串縫和回流區(qū)、銅管伸出管板過多或管壁有局部壓痕,收球網(wǎng)設計不當?shù),這些在選購安裝時應充分考慮;c清洗閥、出口閥、膠球泵的關停次序對收球率也有影響,順序、時間應結合實際情況進行選定。這樣才能達到良好的效果。
膠球清洗和反洗時間根據(jù)現(xiàn)場要求通常為幾十min甚至幾h,F(xiàn)1-60MR的定時器Tzuida計時時間為999s,大約是16.5min。這樣滿足不了現(xiàn)場要求。本控制系統(tǒng)采用了計數(shù)器C與定時器T聯(lián)合計時的方法,計時范圍為999×999s,解決了計時時間問題(見圖3)。另外,F(xiàn)1-60MR的定時器可以重復使用,只要正確送入K值即可。硬件上,可編程控制器的9路輸入用作執(zhí)行機構的位置反饋信號,16路輸入作為手動控制信號及試燈、系統(tǒng)復位、差壓報警、手程控選擇等。輸出4路作為運行狀態(tài)指示,另外10路是位置指示,剩下10路是指令輸出。
收球網(wǎng)位置反饋比較特殊,反饋信號間斷送出,使狀態(tài)容易混亂,所以在此加了一個定時器T554。
二 膠球自動清洗裝置特點
可編程序控制器F1-60MR在電廠膠球清洗系統(tǒng)中的運行,效果好,充分顯示出其功能較強、構造簡單、可靠性高等特點。系統(tǒng)運行情況良好,狀態(tài)正常,達到了預期目的。
在運行過程中發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場對電廠凝汽器膠球清洗的PLC控制的投運是定時定次的,也就是根據(jù)熱力系統(tǒng)結垢程度定時定次數(shù)啟動。這樣在今后設計中就可以把手控、程控合二為一。設定一個循環(huán)次數(shù)就可滿足要求。